工作总结

发表时间:2026-03-14

(经典)比亚迪钳工试用期工作总结。

三月头一天报到的,进车间看见那排加工中心,心里还扑腾了几下。现在坐这儿写总结,窗外蝉叫得凶,我手上还有块油渍没洗干净——早上装端盖蹭的。

先说压装设备那档子事。五月里头,有台压机老报位置偏移,夜班最频,白班偶尔。电气换过传感器,机械调过滑台导轨,管两天又犯。那天我值夜班,凌晨三点又报警,我蹲在那机器旁边,把近一个月的报警记录从系统里调出来,拿支笔画时间轴。画到第三遍看出来了:报警集中在凌晨一点到五点,室外温度最低那几小时。白班二十多度不报,夜班十几度就报。我跟旁边老张说,这特么不是传感器的事,是油的事。夜班冷,润滑油黏,滑台走到位慢了几十毫秒,程序没等够就判故障。第二天找电气,那哥们儿姓唐,比我大不了几岁,听完斜眼看我:“你意思改程序?”我说改延时,从500毫秒改到800。他说改可以,改出问题你担。我说我担。签了字,他改了,到现在四个多月没报过。后来翻交接记录,这问题从去年十月就有了,换了三拨人折腾。

再说师傅教我那回。头一个月装电机壳体,密封面我拿塞尺一片片塞,记数据,记了三十个,返工两个。师傅那天站边上看我记完,把我本子要过去翻了翻,说:“你记这些有用,可你记的地方不对。”他领我到返工那俩壳体跟前,拿手指头戳螺栓孔边上的平面:“漏都漏在这儿,不是中间。”我后来拿红丹粉验证,还真是。从那往后我改测六个点:每个螺栓孔边上和两个长边中点。再没返过。后来有批新壳体,图纸标平面度0.05,我抽五个,四个在螺栓孔边上超差0.02到0.03。报告打上去,工艺复核后改了来料抽检方案。

有一件事我干砸过,印象深。六月装某款电机端盖,按工艺卡走力矩、打胶,装到整机上振动超标。拆开看胶条断了。再查,是打胶嘴离缝太远,胶飘出来没全进槽。工艺卡写“涂胶均匀”,没写距离。师傅那天叼我,说干活不带眼睛?我没吭声,拿塞尺量了量打胶嘴到缝的距离,1.2毫米,又试了0.8、1.0,最后定在0.8到1.2之间最稳。那之后我给自己立个规矩:凡是工艺卡上写“均匀”“牢固”“适当”这种词,自己拿数给它填上。现在班组里几个年轻点的也这么干,干活前先对一下数,不对感觉。

数据那块,我习惯把每天检验记录敲进表格,按缺陷类型、位置、频次打标签。六月底拉数据,发现某型号壳体螺纹孔毛刺突然多。往前翻,是换新钻头那周开始的。新钻头锋利,转速没调低,出口带出的毛刺比旧钻头大。我拉着刀具库老李试了三组转速,最后定在比原来低150转那档,毛刺投诉下来七成。这事让我觉得,一线攒的数据,不用多花哨,能指向一个具体动作就值。比方说那阵子我老半夜看数据,有一回看出去年同期的报警记录,发现那时候也是天冷时候频报,但交接本上没记。后来跟老张说,交接本上应该加一行“室温”,他笑我书呆子。

试用期最后那天,师傅让我自己装一个完整的主驱动总成。从清点零件开始,打完最后一颗螺丝,七个半小时。装完我没急着交检,拿手电照一遍密封面,又拿扭力扳手抽检五个关键螺栓。都没问题。师傅过来看了看,没说话,在本子上签了字。转身走两步又回头,说:“你那本子,借我翻翻。”我递给他,他翻了翻还我,没再说话。

三月到现在,我学会的不光是拧螺丝。是看事不能光看表面,得往深里挖一层。挖不动的时候,就问自己一句:数据在说什么?

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