工作总结
发表时间:2026-03-232026年电气个人工作总结。
全年过手的6个项目,电气部分都按期交付了。质量验收一次通过率95%,剩下那5%——说句实话,是化工厂那个项目,10kV开关柜的二次接线,业主方非要按他们内部标准来,跟国标有点出入。拉扯了三天,最后两边各退一步,按国标上限执行,加做了一次全柜耐压试验,数据出来对方才没话讲。团队故障响应时间从年初的45分钟压到了20分钟以内,这不是我一个人的功劳,是兄弟们随叫随到、跑出来的。
干电气这行,越干越觉得,技术把关不能光坐在办公室看图。今年上半年化工厂技改,设计院出的电缆桥架图,我带着两个年轻技术员去现场走线,拿着三维模型跟图纸对。第一轮就发现三处大拐弯的桥架标高跟工艺管线冲突。跟设计院开会,对方坚持按图施工,说“后期安装再调整”。我没同意,把现场照片、管线综合断面图、电缆弯曲半径要求全摆出来,坚持要改。那两天,我带着人把每段桥架都重新量了一遍,最后确定两处关键拐弯处标高抬了150mm。这150mm怎么来的?是算出来的——下面有根DN200的蒸汽管,上面是电缆,间距不够,热辐射会影响电缆寿命。抬150mm,刚好满足规范间距,又不碰头顶的消防管。后来施工队进场,桥架安装顺顺当当,没有一处返工。这件事我跟团队里的小年轻说,干技术,就得有这种“往前拱”的劲儿,别等到了现场再拆。
9月份那个数据中心跳闸,现在想起来还觉得悬。冷冻站突然停电,运维打电话过来,语气都变了,说是UPS输出端短路。我带人赶到现场,没急着拆柜子,先问了三个问题:跳之前有没有听到异响?有没有人在附近干活?控制柜指示灯是直接全灭,还是跳了又自动合过?第三个问题,值班员说跳了之后试过一次合闸,合不上。问第二个问题的时候,有人说半小时前有人用高压水枪冲洗地面。我心里就有数了——八成是进水。拆开柜底板,果然,积了一洼水,顺着电缆进口渗进来的。处理的过程不复杂,但得细:先用热风枪低温档慢慢吹,手摸上去不烫了再换地方,吹了将近四十分钟,确认柜内完全干燥。封堵用的是防火泥加发泡胶,里外两层。送电前,我又让他们把绝缘摇了一遍,相间、对地都正常了才合闸。前后不到一个半小时。要是按常规流程,先拆线分段排查,没三四个小时下不来。我后来跟队里的小伙子讲,排故障,脑子比手重要。你得会问、会猜、会倒推,拿万用表上去乱戳,那是瞎忙活。 (Djz525.cOm 励志的句子)
说到质量验收,今年有个事让我印象挺深。一个老项目的变压器,厂家调试完说数据合格,让签字送电。我多留了个心眼,让他们把绕组直流电阻的测试原始数据打出来。一看,相间误差2.2%,国标是2%合格,2.2%算超了。我跟厂家说不行,必须重调。厂家不乐意,说仪器有误差,说温度补偿没算准,扯了两天。第三天我直接去了现场,让他们把分接开关拆开看。一拆,确实有一相的触头压接不到位,弹片有点变形。厂家没话说了,换了触头,重新调,误差压到了0.3%。送电前甲方的人过来看了一眼,说了句“活儿交给你,我放心”。这话听着心里踏实。我们团队现在的验收,内部定的标准比国标高。比如电缆头制作,半导电层断口处的台阶,国标要求控制在2mm以内,我们要求用游标卡尺量,超过2mm直接割了重做。这不是折腾人,是这玩意儿,整不好是要出事的。
老厂区的设备维护,今年算是啃了一块硬骨头。设备普遍超过15年,图纸不全,备件难买,故障率一直压不下来。我没急着带人修,先花了半个月,把厂区里所有关键设备过了遍筛子。给每台设备建了“病历卡”,记录每次故障的时间、现象、原因、处理方式、换过什么件。还干了件事——针对最常坏的变频器和软起,搞了两次“拆机实战培训”。不是坐在会议室放PPT,是把两台旧变频器搬到现场,拆开,一个一个模块讲:这个是整流桥,这个是IGBT,这个是驱动板,这个电容鼓包了会是什么现象。我拿着示波器,让他们看波形,正常的什么样,短路了什么样。有个小伙子,以前看见变频器炸机就发怵,现在能自己拿万用表定位是电源板还是驱动板的问题了。这比我自己修好了还有成就感。现在团队里几个骨干,基本都能独立处理常见故障,我不用事事都盯着。
说实话,今年也不是没出过岔子。有个项目,一台高压电机调试,我判断是保护定值设置问题,让手下的人去改参数。结果改了之后试车,还是跳。折腾了大半天,最后发现是CT二次回路有个端子虚接。是我的问题,一开始太自信,没有坚持让他们先查回路。那天晚上我请他们吃了顿烧烤,当面认了个错。以后但凡涉及保护跳闸的问题,我都要求先查回路再动定值,这个流程现在贴在办公室墙上。
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明年想干的事,说起来也简单——把手头几个老客户配电房的温湿度、局放、电流谐波这些关键数据,逐步做成在线监测。不是什么高科技,但能提前预警。像今年数据中心那次跳闸,要是柜内湿度有在线监测,早就能发现异常。这事儿得慢慢推,先拿A厂区试点,看看效果再说。
活儿干到现在,最大的感受就一句话:搞电气,手上得有准头,心里得有底气。准头是练出来的,底气是干出来的。
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