工作总结

发表时间:2026-03-15

[实用]电气运行工作总结。

这一年基本是在配电柜和控制室之间来回跑。除了处理故障,我还多了个习惯——翻操作记录,听运行班的人发牢骚。有些牢骚听着听着,就能变成下一次检修的方案。

先说三号线的除尘风机。那阵子变频器老报过流,换了电容,测了模块,该查的都查了,还是跳。后来我蹲在中控室,把启动那几分钟的操作日志调出来,发现每次跳闸前,都有一台大功率水泵同时启动。这俩设备同一条母线,启动电流叠加,变频器就扛不住了。我拉着工艺班长,在PLC里给水泵和风机加了0.5秒的启动延时,从那以后再没犯过。这事儿让我明白,有些毛病不在柜子里,在流程上。

最折腾的是夏天那次冷库抢修。凌晨两点,冷库机组总开关跳了,温度噌噌往上涨。我打着手电钻进桥架下面,发现制冷管路滴水,顺着电缆流进了接线盒,正负极之间爬满了水珠。用摇表一测,绝缘为零。那晚我用喷灯把电缆头一点点烤干,又重新做了绝缘包扎,折腾了四个多小时才送上电。出来的时候工作服湿透,腿都打颤。第二天我琢磨,密封圈刚换过,怎么还进水?拆开一看,新密封圈在高温高湿里已经变形了。我改了下巡检标准,不光查密封,还得拆盖看凝露痕迹,顺手在接线盒上边加了块小铁皮挡水。从那以后,再没因为这事儿半夜爬起来。

电工换抽屉开关那件事也挺有意思。新来的一批开关,好几个人反映手柄推拉太费劲,女同志得两只手使。厂家说符合国标,我就借了个拉力计,测了十次,平均值比老款高出30%。我把数据和电工的抱怨录音一起发给供应商,对方没话说,换了全套操作机构。有人觉得我多事,我说不是多事,手柄太紧,万一操作员图省事不推到位,接触不良烧了抽屉,那损失就不是换几个手柄的事了。

还有一回外包队做高压电缆终端头。耐压试验过了,我让他们把剥下来的半导电层碎片留下,用放大镜看切口。这一看,发现好几处有锯齿状毛刺。施工负责人说这点瑕疵不影响,我用指甲一刮,毛刺立着,这要在高电压下运行半年,准出问题。我说不行,按GB 50168的要求,切口必须平整,你们得返工。后来他们重新剥了,我也跟着学了点剥刀的手法。

平时没事,我喜欢记点东西。今年整理了三十多条一线反馈,挑出能落实的改到了检修标准里。比如老式热继电器老误动作,一年跳三四回,一回停线俩小时,算下来损失几十万。后来换了电子式的,一个多花两百块,全车间二十台,四千块管三年,这账怎么算都值。

那天雨后的早晨,车间主任打电话说,昨晚那场大雨,厂里没一条线路跳闸,新加的防水挡板都扛住了。电话挂了我还在想,干电气这行,其实就是把每一个抱怨、每一次故障,都当成一次补漏洞的机会。补上了,后面就能睡个安稳觉。

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